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葉輪給煤機(jī)頻發(fā)性故障的原因及改進(jìn)

一、頻發(fā)性故障及原因分析
    1、滑差電機(jī)軸承損壞
    滑差電機(jī)由拖動(dòng)電機(jī)(交流三相異步電動(dòng)機(jī))、無(wú)滑環(huán)滑差離合器和測(cè)速發(fā)電機(jī)組成,測(cè)速發(fā)電機(jī)與滑差離合器輸出軸共軸。由于縫隙煤槽處(俗稱(chēng)地溝)工作環(huán)境差,粉塵污染較大,加之滑差電機(jī)外殼為鼠籠狀,未密封,煤塵直接從鼠籠的縫隙進(jìn)入滑差離合器內(nèi),經(jīng)常造成軸承卡死甚至損壞。
    2、調(diào)速不可靠
    該滑差電動(dòng)機(jī)離合器的勵(lì)磁電源,采用可控硅整流電源供電,使之實(shí)現(xiàn)寬幅無(wú)級(jí)調(diào)速。為了提高滑差電機(jī)的抗干擾性能,在可控硅控制回路中采用速度負(fù)反饋及電壓微分負(fù)反饋電路的反饋系統(tǒng)。
    同樣因?yàn)榉蹓m污染較大,煤塵從接線(xiàn)盒進(jìn)入測(cè)速發(fā)電機(jī),造成測(cè)速反饋電路的反饋信號(hào)失真,從而直接影響了調(diào)速的準(zhǔn)確性和可靠性,給運(yùn)行人員控制給煤量帶來(lái)很大的困難,同時(shí)也對(duì)配煤質(zhì)量造成影響。
    此外,還經(jīng)常發(fā)生測(cè)速發(fā)電機(jī)因被煤粉卡死而燒壞事故。
    3、動(dòng)力電源易缺相、斷相
    葉輪給煤機(jī)供電方式是滑觸線(xiàn),其動(dòng)力電源是利用集電器從滑觸線(xiàn)上取得。因滑觸線(xiàn)導(dǎo)線(xiàn)裸露,受環(huán)境影響(粉塵、潮濕)大,加之行車(chē)軌道變形等因素,導(dǎo)致集電器刷與滑觸線(xiàn)接觸不良,而且集電器易脫落,造成給煤機(jī)動(dòng)力電源缺相、斷相,多次發(fā)生拖動(dòng)電機(jī)燒壞的事故。
二、防范措施
    1、加強(qiáng)對(duì)縫隙煤槽的粉塵治理
    在縫隙煤槽處采用可靠的SMZ綜合除塵技術(shù)(即水噴霧+密封+LZZ型扁布袋除塵器)。為全面消除撥煤及落煤時(shí)產(chǎn)生的粉塵,在加強(qiáng)對(duì)葉輪給煤機(jī)導(dǎo)料槽等處的密封的同時(shí),將除塵器和水泵安裝在葉輪給煤機(jī)上,在縫隙煤槽下部的梁上安裝水槽,除塵器和水泵隨著葉輪給煤機(jī)的移動(dòng)而移動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)了在縫隙煤槽全段范圍內(nèi)的除塵和水噴霧,使其粉塵濃度大大降低,改善了工作環(huán)境。
    2、將滑差調(diào)速改為變頻調(diào)速
    由于滑差電機(jī)在運(yùn)行中存在啟動(dòng)電流大、不能長(zhǎng)時(shí)間低速運(yùn)轉(zhuǎn)、滑差離合器和測(cè)速發(fā)電機(jī)部分易損并影響調(diào)速的可靠性等缺點(diǎn),而且滑差電機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積大,檢修起來(lái)比較困難,故改用調(diào)速范圍廣、運(yùn)行穩(wěn)定、維修操作方便的變頻調(diào)速替代滑差調(diào)速。
    3、供電方式從滑觸線(xiàn)改為拖纜
    為提高供電可靠性,將滑觸線(xiàn)供電改為拖纜供電,動(dòng)力電源直接從拖纜送到電機(jī),減少了中間環(huán)節(jié)(集電器),從根本上消除了因集電器與滑觸線(xiàn)接觸不良以及集電器脫落帶來(lái)的電源缺相、斷相而造成的拖動(dòng)電機(jī)燒壞事故。
    我廠經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,葉輪給煤機(jī)運(yùn)行可靠性有了很大提高,故障率大大降低,檢修工作量相應(yīng)減少,運(yùn)行操作起來(lái)也比較簡(jiǎn)單。